煤价和利率导致成本剧增
公司方面称,上半年电煤价格上涨对公司效益产生了严重影响,公司重点合同兑现率大幅下降,报告期内,重点合同兑现率仅为35%,致使公司燃料成本大幅上升。
此外,上半年,公司资产负债比例达到90.44%,国家上调存贷款基准利率和存款准备金率等相关政策的出台,对公司资金的筹集和财务费用的控制产生不利影响。
目前,长源电力可控总装机容量为434.5万千瓦,占湖北全省统调(湖北省内电网公司统一调度的省内电站)装机容量的9.63%,其中,公司火电机组装机容量405万千瓦,水电机组装机容量29.5万千瓦。公司火电机组装机容量占湖北全省统调火电装机容量的比重为25.36%。
公告称,6月份虽然连续发生两次较强降雨,但对于西北部地区的水库流量没有明显改善,水电发电继续维持低位运行。省内火电持续多发保供,发电量比重增加明显。
电价上调无法扭转局势
长源电力董秘赵虎称,上半年湖北省新增装机容量29.6万千瓦,达到3117万千瓦(不含三峡),预计年底装机容量为3187万千瓦(不含三峡),公司目前水电装机占公司总装机容量的比重小,且绝对容量小,火电中仅有2台60万千瓦级机组,装机结构需要优化。公司将面临更加激烈的市场竞争形势。
公司分析,下半年公司预计用煤达到530万吨,储煤保供任务艰巨。
公告称,减少亏损的最大利好是火电厂批复电价上调,预计增加公司2011年度营业收入约2.8亿元。但这仅占全年预计煤价上涨引起的营业成本增加额的34.04%。因此,此次电价调整只能在一定程度上缓解公司的经营压力,不能从根本上扭转煤炭供应紧张、电煤价格上涨对公司经济效益造成的严重影响。公司还预计第三季度将继续亏损,预计今年1-9月份亏损约4亿元至4.55亿元,较上年同期业绩有较大幅度下降,降幅约63.85%~84.08%。主要原因是煤价依然高位运行,燃料成本的上涨严重挤压了公司盈利空间。