中国石油网消息:(记者 许忠 通讯员 蒋玉双)开采天然气的米气5井,却立起一座抽油机,这是吐哈油田首次应用抽油机排液采气试验后的变化。截至3月6日,这口长期停产的气井采用抽油机排液采气以来,已恢复生产2个月。
2006年年底钻成的米气5井是吐哈油田丘东采油厂温西采气工区的一口边缘采气井,完钻后投产初期无产能。后虽采取压裂、气举等多种措施,但由于地层压力低、出水多等原因,井底积液淹没气层,使得这口井无法持续生产,被迫长期关井。
2008年下半年,吐哈丘东采油厂在多方论证后决定试验抽油机排液采气新工艺。此项工艺就是将原本用来采油的抽油机、深井泵转用到气井中,依靠机械方式排出井下积液,从而恢复气井产能。2009年1月7日,米气5井抽油机一次启动成功,并随着井内液体的排出,逐渐恢复天然气产能。
抽油机排液采气以往在国内外气田中也有应用,但是吐哈油田在此项工艺应用中进行多项技术创新,在生产成本、安全受控等方面更具优势。据负责新工艺试验的丘东采油厂开发技术室工作人员介绍,米气5井泵挂深度达到2800米,泵效超过50%,技术指标处于先进水平。直接用采气井口排液采气,并采用油管排液、套管采气和混合外输的“分采合输”工艺流程,使得原有设施得以利用,节约了生产成本。此外,新型光杆防喷器、特殊盘根的应用,使得生产全程受控,安全性能有保障。
1月7日米气5井投入试验以来,采气工每天加密巡检次数,取全取准各项技术参数。截至目前,排液采气保持正常生产,试验初步取得成功。据丘东采油厂有关人员介绍,如果将此项工艺在20余口停产井、间开井、低产井上推广应用,可望日增产20吨原油、10万立方米天然气。