单井成本是直井的3倍多,日产量是直井的5倍至10倍,钻井周期从130多天降到60天以内。这是长城钻探公司苏里格区块已投产水平井取得的一系列成果。截至9月初,这个公司苏53区块有序推进水平井规模开发,为“低渗、低压、低丰度”为特征的苏里格气田实现经济有效开发探索出一条新路。
参与苏里格气田开发的长城钻探公司,2005年开始找寻“少井高产、少井高效”低成本开发之路。经过与长庆油田公司有关部门密切配合,先后在苏10-30-38H和苏10-31-48H井等5口井进行水平井试验,均取得明显效果。通过认清地质规律,引进储层改造利器,解决了单井产量低和开发成本高等难题,为苏里格气田实现经济有效开发打开一条通道。
加强精细地质研究,落实储层分布特点,使水平井开发成为可能。科研人员通过前期地质研究发现,苏30-37等部分井区具有单层厚度大、连通性相对较好、有自然产能等地质特点,具备水平井开发的前提条件。长城钻探采取井位优选、地质导向等技术提高钻井成功率,确保储层钻遇率,实现单井产量大幅提高。目前,苏53区块完钻的8口水平井砂岩钻遇率达到80%,有效气层钻遇率达到60%。
解放思想、大胆创新,是长城钻探水平井开发取得重大突破的关键。苏里格水平井由于埋藏深、水平段长,压裂施工难度极大。科研人员大胆创新,引入裸眼分割压裂技术,实现水平段分段压裂,实施逐层压裂,统一返排,成功破解水平井产量难题。苏10-31-48H实施压裂以来,日产气10万立方米,成为苏里格首口高产水平井。
同时,长城钻探围绕低成本开发实施一系列攻关,在设计和施工中取得多方面创新突破:取消导眼井设计,实施小井眼钻井,完井方式采用裸眼完井下入裸眼封隔器进行分段压裂,通过优化钻具组合,优选PDC钻头,优选泥浆配方,有效解决钻井中频繁出现的地层垮塌、泥岩掉块、井眼不规则等复杂情况,大幅度提高钻井速度,尤其是水平段钻进速度,并有效降低钻井成本。
截至9月初,长城钻探在苏53区块水平井技术整体开发全面推进,已投产7口水平井,平均日产量13万立方米,展现了良好的开发前景。