吐哈油田鄯善采油厂树立“有油气当量才有操作费用”的观念,严控成本,努力让每一分成本投入都产出原油。今年前5个月,这个采油厂实现成本控制目标,重点工程进展顺利。
鄯善采油厂管理的鄯善油田、丘陵油田,是吐哈油田最早投入开发的油区。长期生产运行后,采油、注水装置流程腐蚀严重,发生穿孔泄漏风险高,维护成本高、控制难度大。2009年,发生油、水井管线和装置泄漏500多次,仅处置费用就超过1000万元。此外,老油区的自然递减率居高不下,也使原油稳产和成本控制压力增大。
面对成本控制难题,鄯善采油厂坚持以油气当量产出反推成本投入,让每一分钱都花到刀刃上。这个厂坚持月度预算和季度分析制度,定期分析成本投入与产出情况,坚决杜绝有投入、无产出项目,优化调整高投入、低产出项目。
在投入产出上,鄯善采油厂坚持先算账、再干活,避免边干边算账或先干后算账现象。1月至5月,在大账细算、小账精算中,这个厂取消了15井次的井下作业计划,措施有效率从69%提高到84%,节省成本180万元。
花最少的钱,干最好的事。鄯善采油厂树立“方案节约是最大节约”的观念,从源头控制投资和成本费用。鄯善采油厂先后优化巴喀至丘陵、鄯善至丘陵两条输气流程,简化压缩机、水泵、输油泵流程,降低成本3000多万元。
省下的就是效益。鄯善采油厂鼓励干部员工精打细算降成本,基层工区累计节约成本100余万元。在柯191井配套工程建设过程中,技术人员找到一个已停用多年的分离器,经鉴定可继续使用,由此节省了新设备购置费用。温砂302井抽油机配重箱出现焊缝和板材裂缝,采油一工区联系焊工进行补焊,降低更换配件成本。设备维修工区员工找来原料气压缩机废旧马达,拆拆补补组装了3台气动马达,并加工零件修复两把扭矩扳手,修复10多个压缩机气阀,节约成效明显。
财务结算及时率高,是鄯善采油厂控制成本的又一个窍门。计划经营科负责人说,只有及时组织完工工作量结算,实时掌握成本支出动态,才能为经营决策提供准确依据。今年年初以来,这个厂各项完工工作量结算有序进行,水电费、人员费用等及时结算率保持100%,井下作业费、材料费、维护费等动态费用及时结算率达80%。