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    华北采油三厂精细管理纪实

    访问: 石油资讯 来源:环保信息网 2010-07-30收藏本页 信息来至互联网,仅供参考

      有这样一组数字,对华北油田采油三厂精细管理作了最好诠释:原油产量连续14年稳定增长,连续10年保持百万吨以上,储量资源替换率连续12年大于1,同时有效控制了开发成本,与2000年前相比,在油水井数量增加一倍的情况下,用电量却下降了一半,步入良性发展轨道。

      以提高开发水平和经济效益为关键点和着力点,把精细管理贯穿于生产经营全过程,推进发展方式转变,使这个厂焕发了生机和活力。

      效益开发在精细中延伸

      经过30来年的勘探开发,华北采油三厂管理的19个油田大都进入高含水、高采出程度、高储量动用程度的“三高”阶段,增储稳产难度日趋增大。

      这个厂精细油藏评价,重新认识地下,实施评价建产一体化,通过对区带整体解剖,精细分析,创新认识,不放过任何一个疑点,寻找每个亮点,确定每个区块和每口井的产量接替增长点。在留107断块应用精细储层预测技术,发现岩性油藏,在4口评价井均获成功的基础上,整体进行滚动扩边、扩层、扩块,增加优质地质储量301万吨,目前日产195吨。路36断块是一个开发近20年的低效区块,2007年13口油井中只有3口井生产,日产油3.4吨。这个厂对这一断块的油藏地质特征及潜力进行精细再认识,利用现有地面系统、老井转注、水平井挖潜进行油田二次开发,日产油由3.4吨增加到85吨,使路36断块开发“起死回生”。

      这个厂精细综合治理,重新认识现有油藏的潜力,重建老油田地质基础,对58个油藏进行精细描述,为油藏潜力认识和开发调整提供科学依据。河间油田已进入开发后期,通过精细描述油藏潜力,坚持老区调整与滚动挖潜相结合,对正常井实施“养颜术”,对不正常井实施“拯救术”,对潜力井实施“进补术”,产量由178吨提高到350吨,预期采收率可达到50%以上,让这个开发33年的油田“老而不衰”。

      精细采油工程管理,有效遏制递减,提高油田采收率。这个厂通过强化水井措施和注水工艺改造,做到注够水、注好水、平稳注水。2009年水井措施比率占总措施井的40%以上,今年又在河间油田实施注水系统三级计量完善工程。目前,这个厂水驱储量控制程度由60%上升到69%,水驱储量运用程度由58%上升到64%,注水系统效率由41%提高到53%。

      效益效率在精细中提升

      华北采油三厂把全要素经济评价、全过程系统控制的方法贯穿于开发各环节,最大限度激发每个生产要素和岗位的效益潜力,努力实现油田最佳开发。

      “一组一策”是这个厂提高油藏开发效益的重要体现。实施中,技术人员把以注水井为中心的地下最小开发单元(注采井组)作为最小的经营管理对象,通过细致分析研究、管理策划,提出针对性较强的开发措施,对井组开发管理水平和开发效益的提高起到重要作用。

      宁15计量站是这个厂实施“一组一策”的缩影。这个站从收集各项基本数据开始,从每口井到每个井组建立井组精细一览表、注水井精细一览表、采油井精细一览表和班站成本核算记录及台账,再利用计算机将区块的大连通图变成小的井组连通图,共整理上万组数据,形成了精细管理网络。“一组一策”实施以来,全厂高效、有效井组增加150个,低效井组减少53个,高效、有效井组产量所占比例提高到85%以上。

      围绕效益开发,实施地面工程简化、优化,提高系统效率效益,不让“大马”拉“小车”。这个厂对1984年开发的大王庄油田地面系统进行简化改造,原4座联合站停运2座,简化为接转站1座,停运计配站11座,停运13.8公里的外输管线1条,减少岗位23个;每年减少自用油3100吨,减少运行费用530万元。在留107断块等新区产能建设中,按照新油田优化原则,采用单井—计量站—联合站的布站方式建设,简化工艺,建设投资和运行费用大幅度降低。

      这个厂实施成本管理细化,横向到机关科室,纵向到工区(大队),形成全方位成本管理。在采输工区、班站、岗位,实施单井、单站、单机、单项工程、单日为单位的“五单核算”管理,形成全员成本管理。每季度组织一次以注采井组为基本单元的经济活动分析,每月对采输单位实行吨油成本考核,对6项重点费用实行专项考核,对作业大队等辅助生产单位实行劳务收入、以收抵支考核,对机关科室实行专项费用包干考核,全过程强化成本控制。实施提高采油、注水、集输、电力四大系统效率工程,全面降低运行成本。目前,这个厂年用电总量已由2000年前的2.9亿千瓦时下降到1.5亿千瓦时,吨油耗电由301.7千瓦时下降到129.2千瓦时。


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